現(xiàn)代大型煤化工中普遍應(yīng)用的水煤漿進(jìn)料液態(tài)排渣氣流床氣化爐,根據(jù)氣化爐隔熱襯里的不同分為水冷壁氣化爐和耐火磚氣化爐。水冷壁氣化爐以廢鍋流程為主,耐火磚氣化爐幾乎均為水激冷流程。本系列將從不同方面對(duì)水冷壁氣化爐與耐火磚氣化爐進(jìn)行對(duì)比。
氣化能效是衡量煤炭清潔利用水平和能源利用效率的重要指標(biāo)。本文根據(jù)GB/T41038-2021規(guī)定的以煤、石油焦、半焦等為原料的氣流床水煤漿氣化單元的能效計(jì)算方法,計(jì)算并對(duì)比水冷壁氣化爐和耐火磚氣化爐的氣化能效。
以煤制合成氨產(chǎn)品和6.5MPaG級(jí)氣化為例,以下列出了包含變換單元在內(nèi)的氣化系統(tǒng)物料、能量的輸入和輸出情況。從表中可以看出,水冷壁氣化爐廢鍋流程將高溫煤氣的顯熱回收,產(chǎn)生高品位蒸汽,水冷壁氣化爐廢鍋流程能效為78.81%,耐火磚氣化爐能效為72.17%,由于廢鍋副產(chǎn)蒸汽,水冷壁氣化爐廢鍋流程能效比耐火磚氣化爐高約6.64%。
水冷壁氣化爐氣化單元副產(chǎn)蒸汽1.36噸/噸氨,變換單元副產(chǎn)蒸汽1.48噸/噸氨,氣化和變換單元共副產(chǎn)蒸汽2.84噸/噸氨。耐火磚氣化爐氣化單元無副產(chǎn)蒸汽,變換單元副產(chǎn)蒸汽1.82噸/噸氨,氣化和變換單元共副產(chǎn)蒸汽1.82噸/噸氨。從氣化和變換單元來看,水冷壁氣化爐副產(chǎn)蒸汽比耐火磚氣化爐多1.02噸/噸氨,且增加的蒸汽為高壓蒸汽,易于利用。
從能量角度看,水冷壁氣化爐氣化和變換單元副產(chǎn)蒸汽回收的能量共7824MJ/噸氨,耐火磚氣化爐氣化和變換單元副產(chǎn)蒸汽回收的能量共5063MJ/噸氨。水冷壁氣化爐氣化和變換單元副產(chǎn)蒸汽回收的能量比耐火磚氣化爐高約55%,即增加一半以上。
如果將水冷壁氣化爐廢鍋副產(chǎn)蒸汽全部用于拖動(dòng)空分汽輪機(jī),可以降低空分制氧能量消耗。水冷壁氣化爐廢鍋副產(chǎn)蒸汽產(chǎn)能3622.44MJ/噸氨,氧氣耗能4514.40MJ/噸氨,水冷壁氣化爐廢鍋副產(chǎn)蒸汽回收能量可覆蓋約80%的空分制氧能耗,節(jié)能效果顯著。
注1:根據(jù)《GBT41038-2021氣流床水煤漿氣化能效計(jì)算方法》表A.1
注2:根據(jù)《GBT41038-2021氣流床水煤漿氣化能效計(jì)算方法》表B.1
注3:能量輸入為正值,能量輸出為負(fù)值
當(dāng)水冷壁氣化爐初始投料時(shí),由于廢鍋內(nèi)受熱面潔凈無沾灰,換熱效率較高,廢鍋副產(chǎn)蒸汽量可能超過正常運(yùn)行值,此時(shí)氣化單元送至變換單元的合成氣水氣比降低,并且可能低于變換單元正常運(yùn)行要求的水氣比。在這種情況下,可以將廢鍋由于初始投料而多副產(chǎn)的飽和蒸汽加入至合成氣中,既提高了合成氣的水氣比以滿足變換要求,又使系統(tǒng)外送的廢鍋副產(chǎn)蒸汽維持穩(wěn)定,避免了蒸汽管網(wǎng)的沖擊。
在山東清河化工科技有限公司煤制氫項(xiàng)目中,氣化單元采用水冷壁氣化爐廢鍋流程,變換單元采用三級(jí)絕熱變換,在變換單元的煤氣預(yù)熱器后配置有廢鍋副產(chǎn)飽和蒸汽管線與合成氣混合,無需采用動(dòng)力站的過熱蒸汽。在運(yùn)行過程中既滿足了變換爐的水氣比要求,又平衡了外送飽和蒸汽的量,山東清河化工煤制氫項(xiàng)目自2020年6月開車已穩(wěn)定運(yùn)行至今。
綜上所述,以煤制合成氨產(chǎn)品和6.5MPaG級(jí)氣化為例,水冷壁氣化爐廢鍋流程能效為78.81%,比耐火磚氣化爐高約6.64%。水冷壁氣化爐可以將部分廢鍋副產(chǎn)蒸汽加入合成氣,既滿足變換單元水氣比要求,又使系統(tǒng)外送的廢鍋副產(chǎn)蒸汽維持穩(wěn)定。
作者簡(jiǎn)介:管清亮,男,1988年10月出生,博士研究生學(xué)歷,高級(jí)工程師,2015年畢業(yè)于清華大學(xué)熱能工程系,主要從事煤氣化和煤炭清潔高效利用技術(shù)研究和開發(fā)工作。